中海油惠州石化磨礪出“中國(guó)方案”
沒(méi)有經(jīng)驗(yàn)可借鑒,直面重重壓力和挑戰(zhàn),中海油惠州石化有限公司(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“中海油惠州石化”)歷時(shí)兩年,以“愚公移山”的精神自主研發(fā)控制系統(tǒng),磨礪出一套煤制氫裝置操作和問(wèn)題解決的“中國(guó)方案”。截至3月10日,中海油惠州石化煤制氫聯(lián)合裝置一號(hào)氣化爐運(yùn)行周期達(dá)73天,單爐運(yùn)行時(shí)間再創(chuàng)歷史新高,生產(chǎn)氫氣14670萬(wàn)標(biāo)準(zhǔn)立方米,有效緩解中海油惠州石化煉油二期滿負(fù)荷運(yùn)行氫氣用氣緊張,助力華南地區(qū)清潔能源供應(yīng)持續(xù)穩(wěn)定。
據(jù)了解,中海油惠州石化煤制氫聯(lián)合裝置建于2016年,是國(guó)內(nèi)引進(jìn)的首套應(yīng)用E-Gas水煤漿加壓氣化技術(shù)的裝置,為全球第三套應(yīng)用該技術(shù)的裝置。由于國(guó)內(nèi)、國(guó)際可借鑒經(jīng)驗(yàn)有限,且國(guó)外廠商不提供順控邏輯圖,中海油惠州石化煤制氫部迎難而上,耗時(shí)兩年,自主研發(fā)順控邏輯圖、軟件包。2018年7月,順控系統(tǒng)一鍵啟動(dòng),煤制氫裝置如期開(kāi)車(chē)成功。此后,面對(duì)裝置出現(xiàn)的各種問(wèn)題和考驗(yàn),中海油惠州石化煤制氫部不斷調(diào)整、改造、優(yōu)化操作方案,以國(guó)產(chǎn)化的方式徹底解決產(chǎn)品品質(zhì)、生產(chǎn)及貨源問(wèn)題,裝置平穩(wěn)運(yùn)行周期越來(lái)越長(zhǎng)。
去年下半年以來(lái),中海油惠州石化煤制氫聯(lián)合裝置保持平均60天的運(yùn)行周期。截至昨日,裝置一號(hào)氣化爐運(yùn)行周期達(dá)73天,單爐運(yùn)行時(shí)間再創(chuàng)歷史新高。去年10月以來(lái),國(guó)內(nèi)成品油供應(yīng)緊張,中海油惠州石化煉油二期滿負(fù)荷運(yùn)行,對(duì)氫氣的需求居高不下。該裝置的長(zhǎng)周期運(yùn)行,有效解決了供需矛盾。
中海油惠州石化煤制氫聯(lián)合裝置的“中國(guó)方案”還走出國(guó)門(mén)。2019年7月,印度煤制氫裝置代表團(tuán)一行到中海油惠州石化,就工藝、設(shè)備等方面出現(xiàn)的問(wèn)題和解決辦法進(jìn)行分享探討后開(kāi)始試用中國(guó)產(chǎn)品。
據(jù)介紹,煤制氫技術(shù)路線成熟高效,是當(dāng)前成本最低的制氫方式。中海油惠州石化采用世界先進(jìn)的E-Gas煤氣化技術(shù),與傳統(tǒng)制氫工藝相比,可節(jié)約成本20%~25%。同時(shí),中海油惠州石化結(jié)合大亞灣石化園區(qū)隔墻供應(yīng)優(yōu)勢(shì),大力發(fā)展清潔氫能,構(gòu)建綠色產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)和低碳能源供應(yīng)體系。煤制氫聯(lián)合裝置單爐運(yùn)行時(shí)副產(chǎn)濃度98.5%的二氧化碳(CO?),供給園區(qū)的惠州市華達(dá)通氣體制造股份有限公司,生產(chǎn)食品級(jí)和工業(yè)級(jí)的CO?;向中海殼牌輸送羰基合成氣14.7噸/小時(shí),用以生產(chǎn)高附加值的丁辛醇。